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新(xīn)聞詳情
2022/5/18
如(rú)何提高氣動調節閥的工作質量的(de)目標
如何提高氣動調節閥的工(gōng)作質量的目標,奇眾氣動調節閥(fá)廠家通(tōng)過多年的(de)服務經(jīng)驗得出提高(gāo)氣動調節閥的工作質量的目標(biāo)操作方法。
氣動調(diào)節閥以壓縮氣體為主要動力源,借助(zhù)氣缸為執行器,結合閥門定位器、儲氣罐、氣體(tǐ)過(guò)濾器等附件,對係統(tǒng)作業進行(háng)開關或是比例控製和調節(可參考氣動調(diào)節閥產品說明)。在接收信息自動化的控製信(xìn)號後,對管道各項介質(zhì)進行調節,主要包括:流量、壓力、溫度、質(zhì)量等參數。近年來(lái),隨著調節閥的不斷(duàn)更新和發展,氣動調節閥以自(zì)身控(kòng)製簡樸、安(ān)全穩定、反應敏捷、不需要另外添加防爆措施等優勢,獲得了廣大作業係統的(de)青(qīng)睞。不僅(jǐn)在工業係統中取得了一定的(de)成就,其發展趨勢還涉及到了石油(yóu)業、化工業、電氣業等(děng)國家重要領域,因此對我國(guó)社會的發展有著關鍵的作用。

在一個工業係統中,包(bāo)括了成百上千的(de)回路,惟獨對這些回路進行完善科(kē)學的控製,才幹保證生產的質量以及安全。而性能較(jiào)差的回路,就會對整體(tǐ)係統產生影響,例如震蕩,就會破壞整個(gè)係統(tǒng)回(huí)路的正常運行,後(hòu)產生巨大的損(sǔn)失和安全影(yǐng)響。  

氣動調節閥粘滯引起的回路震蕩  
氣動調節閥(fá)是作業係統中使用為頻繁的執(zhí)行組件,因此其回路的正常是保障作業科學進行的關鍵。然而(ér)根據國家(jiā)工業調查的數據來看,在我國惟獨 30% 的工業控製回路性(xìng)能是在標準範圍(wéi)內的,而在不合格的控製回路中,30% 的回路震蕩是因為調節閥粘(zhān)滯所引起的。在普通(tōng)情況下,閥門粘滯導致(zhì)回(huí)路產生極限環,從(cóng)而(ér)控製的量也在設定值(zhí)上下震蕩變換中,因此排除粘滯對回路的影響(xiǎng),不僅可以提高生產的質量,還(hái)可(kě)以減少作業浪費,提高經濟價值,對於氣動調節閥的日常運(yùn)作也有著促進作用。  
閥門粘滯指的是閥門在運行一段時間後,由於閥杆與填料之間產生(shēng)較大的靜摩擦,從而引起的非(fēi)線性故障。在當今係統作業中,大部分控製回路的計算方法還是采用傳(chuán)統(tǒng)的 PID 控製計算法。而在 PID 控製回路中,需要控(kòng)製器花(huā)費(fèi)較多的(de)時間進行反複調節才幹使得其達到一定(dìng)的設定的(de)狀態(tài),在(zài)這個過程中,控製器會不斷的改變方(fāng)向。當有氣動調節(jiē)閥的回路上有粘滯故障時(shí),控製器就會改(gǎi)變方向,而閥門就會進一步發生粘滯現(xiàn)象。而這種情況向來會延續到控製器的輸出大於某個數值(S)時,閥杆才會產生為某個(J)大小(xiǎo)的跳動(參照下圖)。在這個無法估摸的過程中,調節量產(chǎn)生偏(piān)差則是在所難免的(de)。而為(wéi)了消除這個(gè)偏差(chà),控製(zhì)器就會再次發生改變,粘(zhān)滯故障便會再次發生,終(zhōng)導致了(le)控製變量在以(yǐ)設定的值的(de)上下(xià)來回波動震蕩(dàng)。因此 PID 是引起數值震蕩的主(zhǔ)要原因。  
氣動調(diào)節(jiē)閥粘滯引起的回路震蕩消除辦法(fǎ)  通過各(gè)項實(shí)驗表明,在傳統的 PI 控製器中,其 r(k)表示為(wéi)該作業係統中的設定值(zhí),y(k)表示為該係統在作業時(shí)所(suǒ)產生的實際輸出值,P 設(shè)為比(bǐ)例係(xì)數,T 作為實踐采樣的周期,I 作為後的積分係數,因此離散的 PI 的表達式可以總結為  因此在傳統的 PI 控製器中,當控製器發(fā)展變(biàn)化時,閥門浮現粘滯現象的原因(yīn)是控製器的輸出過小(xiǎo)所導致的。這就說明了在閥門浮現粘滯現象時可以進一步通過改變積(jī)分的作用,從(cóng)而對輸入進行控製(zhì)和規劃,以這種方式來(lái)消除粘(zhān)滯現(xiàn)象對控(kòng)製(zhì)回路帶來的影(yǐng)響。控製器輸入率的數值對氣(qì)動調節閥閥杆的作業(yè)具有(yǒu)較大的影響,閥杆有粘滯現象時,控製(zhì)器輸出率大就可(kě)以進一步幫助閥杆快(kuài)速運轉,從而掙脫粘滯的帶(dài)來的影響,反之(zhī)就可以降低一定量的輸出率,來保證氣動調節閥的正(zhèng)常運作。同時影響輸出率的(de) E(k) 和 Ec(k)兩者數值也會對粘滯現象產生不一樣的影響,根據多項實驗數據表明,當兩者不等於0時,就說明了控製變量尚未達到詳細的(de)設定值,還在發生改(gǎi)變,因此在這時,閥杆(gǎn)沒有發生粘滯現象。當 E(k) 不等於 0,而 Ec(k)等於 0 時,其控製量(liàng)在尚未達到設定值的同時(shí)也沒有發生改變,因此已發生粘滯現象。當 E(k) 等(děng)於 0,而 Ec(k)不等於 0 時(shí),控製(zhì)量仍舊在發生變化,因此(cǐ)也沒有粘滯現象。後當兩者(zhě)同時等(děng)於(yú)0時,控製量達到了設定值,並且沒有發生其他變化,因此沒有發生粘滯現象。  
綜上所述,使用新型模型來對控(kòng)製器進行含糊控製,從而來消除回路(lù)震蕩現象,首先應該通過傳統 PI 控(kòng)製器獲取詳細參數,然後將相同的參數賦予含糊控製器,後通過合理的參數對發生粘滯的回路進行休整(zhěng)工作,終達到提高(gāo)氣動調節閥的工作質量的目(mù)標。
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